近日
,管理處完成高壓氣機油乳化改造工作,針對油乳化現(xiàn)象嚴重
,增加了獨立的溫控加熱系統(tǒng)
,保證了潤滑油性能,保障了氣機的安全穩(wěn)定運行
高壓氣機在壓縮空氣的過程中
,由于存在溫差、空氣中含有水分等原因
,導(dǎo)致高壓氣機油箱內(nèi)有凝結(jié)水出現(xiàn)
,油和水不相容,且油的密度比水小
,當(dāng)油水混合時在溫度
、振動、壓力等作用下
,互相包裹形成無數(shù)的微小分隔面
,在光的折射作用下顯現(xiàn)白色
,這時油就形成了乳化現(xiàn)象。油乳化后對氣機的正常運行將帶來嚴重危害
管理處針對氣機油易乳化這一頑癥組織技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān),嘗試了多種方案
,不停地總結(jié)與探索
,從被動的定期保養(yǎng),更換乳化變質(zhì)的油
;到手動改變運行方式
,增加油循環(huán)時間,達到蒸發(fā)水份的目的
;同時考慮了采用實現(xiàn)氣機自動交替輪換方式和改進外部環(huán)境溫濕度等改造方案的可行性
,最后經(jīng)多方論證確定了在氣機本體油箱內(nèi)增加加熱器的技改方案,以自帶的感溫電阻采集油溫
,配合獨立的控制系統(tǒng)
,以維持潤滑油的溫度,減少水汽的產(chǎn)生
管理處將在后期繼續(xù)跟蹤高壓氣機潤滑油運行情況
,持續(xù)觀察,詳細記錄
,做到閉環(huán)反饋
,根據(jù)收集的數(shù)據(jù),判斷改造的效果
,為今后的技改工作積累經(jīng)驗